环形裙边输送带运转问题解决办法
当新购的裙座输送带更换后与原大角度带式输送机匹配度低时,解决办法是:更换环形裙座输送带后,带式输送机有明显的跑偏现象。如果只是预紧,跳动现象会有所缓解,但在后期运行中会更严重,导致带式输送机设备大量裂纹甚至脱落在环裙上,影响实际生产。
环形裙边输送带运转问题原因分析:
由于此皮带是客户更换生产厂家后第一次使用皮带,所以首先要观察罗纹带的质量:皮带本体为天然橡胶,加工一般,但原皮带再生胶较多,带体较硬,韧性较低。
输送带
现场新旧皮带对比:新的腰带有很好的柔韧性,但是裙子比较薄,原来的腰带很硬,裙子很厚。在现场安装过程中,工程师发现原边带在回程托辊侧面基本上是水平的,而新皮带由于自身重量而下垂,水平托辊处的裙座由于自身的载荷而受到挤压变形,造成瓦楞内隔板与回程托辊划伤是其打浆的主要原因。
此外,还发现腰带的重量完全由它的裙子支撑。另外,回程侧平托辊离地距离小,地面积灰容易造成普通托辊组卡涩,使大倾角输送带运行阻力大。同时,回料端平托辊之间的距离过大,此时皮带出现明显的下垂现象,皮带本体仅依靠横向张力,造成带肋皮带波浪形窜动。此外,由于带式输送机进料侧衬板与裙板边缘的距离很小,皮带体与回料侧平托辊平齐,略低于第二辊组。
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